近年來,隨著技術的不斷發展,走心機加工精度也取得了很大的提升,但設備的潤滑冷卻始終是一件讓人頭疼的事,為什么這么說呢?因為目前很多企業多采用大水漫灌的方式給走心機的刀頭以及被加工型材降溫,雖說這樣的降溫方式在場面上看起來很有排場,但實際上卻“外強中干”,不但不受操作員工的待見,還為企業徒增了大量的使用成本。原因一是采用大水漫灌方式的降溫冷卻需投入的切削液的量是巨大的,與此同時,由于切削液在噴灌之工件上時,會濺落出來,時常搞得車間滿是油污,很難清理。
相比于此類降溫方式,國內一些走心機企業已開始對走心機開展微量潤滑改造,以降低企業成本。接下來讓我們一起來看看微量潤滑改造的優勢:
1、采用油氣混合的氣體進行降溫冷卻,擺脫了對于高壓電機的依賴,使用原本已經具備的空壓機供氣即可,一年可有效節約大量的電費投入。
2、相比過去的方式,微量潤滑的方式則是在一秒內,以0.05毫升的使用量,把切削液以霧化的方式噴射到工件上,這樣一來,可節省大量油品。
3、經過微量潤滑改造之后,車間內的油污將變得更少,工人內心不滿的情緒也將獲得有效的降低,進而企業將變得更團結。
總的來說,對于走心機進行微量潤滑工作,雖然不能從根本上杜絕型材在加工過程中發熱的情況,但相比傳統的降溫冷卻方式,的確是一種適應時代的進步。如果您想了解更多關于走心機的信息,歡迎大家繼續關注本公司。
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